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合理利用能源,提高企业经济效益

发布时间:2021-06-27 19:49:18 浏览数:

摘要:青岛泰能燃气集团有限公司是以生产经营冶金焦炭、人工煤气、天然气、液化天然气、液化石油气、燃气汽车加气、热电联产、燃气和热力工程设计、施工和输配管理为主,相关产业配套、多元化发展的青岛市公用行业大型企业集团。泰能集团担负着青岛市四方区、李沧区区域居民用户冬季集中供热和单位集中供热,同时为部分工业用户常年生产供应蒸汽。截止到2011年集中供热户数为72300户,单位用户96户,供热面积550万平方米。

众所周知,随着城市发展集中供热面积的不断扩大,冬季采暖用汽与常年工业用汽在的矛盾,造成供热不稳定,能源得不到合理利用,使生产成本居高不下,供热企业如履薄冰经营亏损日益加重。

城市集中供热是城市基础设施之一,是能源合理分配和利用的一项重要举措。具有环保和节能,可全面提高能源利用效率,减轻大气污染,提高居民生活质量的优点。但现在供热行业整体亏损,建一处热源厂,就是增加一个亏损点,供热企业怎样充分为了利用能源,提高效率,可靠、经济地把热能从热源输送给各个热用户,是每个供热企业所要探讨的问题。

近年来,青岛泰能集团对经营区域的供热市场不断研究、开发新技术,提高热能利用效率,每年投入大量资金,来保障供热安全运行。淘汰了产能效率低的燃煤锅炉,建设了环保节能型锅炉。改造了安全因素不稳定、热能损耗大的蒸汽输配管道,建设了高温水管网。实施了供热系统计算机远程遥测调控,保证了能源有效利用。实施了供热计量改革,提高了用户的节能意识。并对不匹配的供热工艺进行调整,对工业蒸汽用户实施汽改气,从而转变了原有的供热方式,提高了冬季供热保障能力,同时也提高了企业的经济效益和社会效益。

一、转变供热方式,实施了能源替代

随着青岛的快速发展,城市规划对该区域也做了大幅调整,原有的工业区将逐年退出改为商住和清洁产业区,工业用汽量正在急剧减少,而民用采暖用汽气量正在快速增长。这一不合理结构的调整,给原有的供热系统带来了不少问题,冬季,由于民用户采暖用热需求量大,时常影响工业用户的生产,而工业生产用汽的不均匀性也给居民采暖带来较大影响。夏季,由于用热需求量太小,压力、流速频繁变化导致管内大量凝析水形成,使管阻加大,热网损耗增大,管网无法安全平稳运行,同时给企业经营带来巨大亏损,且这种趋势正在逐年加剧。造成管网热损主要原因是用户用汽不平衡,管网压降形成凝析水集结阻碍蒸汽流速,在途中或在末端放散,另一原因是供气末端用户需求量少,夏季管网不匹配所致。

多年来,泰能集团的供热管网一直是工业、民用供热混网运行,造成热网运行不安全,热能损耗大。特别是工业户在非采暖期间用蒸汽量的不稳定,管道热能损耗成倍增长。

为了降低综合能耗,2010年泰能集团利用周边可用的资源,优化经营结构,采取外购蒸汽转供的方式,来消除非采暖季节原料煤运输、倒运、储存带来的损耗,同时解决了生产环节中人工、水电、设备运行不合理的能耗。但是,管网热损耗仍不能控制在合理指标范围内。根据集团公司近三年统计资料分析,非采暖期间的外供蒸汽管网平均热损耗在34.38%~40.85%,全年平均热损也在14.98%~15.4%的范围内徘徊。

在2010年初,泰能集团对管网大规模改造,将蒸汽管网改造为高温水,并对改造区域的工业用蒸汽户实施能源替代,冬季供热管网热损有了明显的降低,到了2012年上半年供热结束后,热损降到了8.74%,达到历史同期最好水平,同时完成了全部工业用户的蒸汽改天然气和其它能源的替代工作,并在2011冬季供热前,完成集中供热系统高温水管道和供热设备的改造,与此同时,结束了十三年来蒸汽供热历史,主体业务由此转型为冬季供热和用户终端服务。

二、实施能源替代,合理使用能源

根据近三年来的统计数据显示,非采暖季节供蒸汽管网平均热损导致能源浪费,每年损失在658.6万元到851.63万元,使能源不能合理利用,直接造成生产亏损增大。2010年泰能集团每生产1吨蒸汽,生产成本计划为154.25元/吨,而实际外销工业户1吨蒸汽,加上热网损耗,每吨亏损金额为109.61元。

如此高的热网网损且逐年递增,它将拖垮整个供热公司的生存空间。这就迫使我们抓紧时间,加大力度,尽快完成汽改气实施。

工业用户用蒸汽量的不稳定,以及不匹配的热网输配,是造成能源得不到有效利用根本原因。由于热网的损耗而带来产汽量的增加,燃煤运输量的增加,同时造成露天储煤用地紧张。工业用户不稳定的生产用汽,使销售蒸汽计划差异过大,操作起来难以实施,导致燃煤的超期堆放,产生的氧化自燃,降低了发热量,迫使耗煤量增加能源浪费。同时也增加了生产用水、用电的消耗,使成本无形增大。

2011年初,泰能集团对供热区域内的工业用户摸底调查,进行改造蒸汽管网,为保证对原有的蒸汽管道实现有效改造再利用,特聘请了有关专家,对蒸汽管网现状及管道材质进行了分析,计算出输送燃气的流量,提出系统漏点的防范及补救措施,并提出用于燃气输送管网改造的诸多意见。将工业户间歇性生产用汽改为燃气锅炉供蒸汽,一是合理使用能源,杜绝能源浪费,其次是有利于集团大环境发展,改善经济环境。

经过分析、排序,对于改造条件比较成熟,用户周边临近有燃气管道敷设经过,并根据城区道路改造规划时间安排,优先对用户实施汽改气工作。

自2010年5月份起,泰能集团先后完成对八家已有八户完成燃气替代改造,改造后的工业蒸汽用户已经开始改用天然气。现在日用天然气在4.3万立方米左右,现在仍有部分蒸汽用户正在加紧实施建设燃气锅炉,预计到6月底将全部完成,到时天然气的日用量将达到6.5万立方米以上。

众所周知,燃气锅炉不但热效率高,而且即开即停的简便操作。对于工业生产的可朔性和生产调配机动性,根据用气高峰与谷底合理调节来安排生产用气,保障了冬季民生高峰用气需求。

三、提高能源利用效率,推进节能减排

节能减排形势和治污任务已经日趋严重,大气污染联防联控的进一步扩大,供热行业将从煤炭消费总量作为建设项目环评审批的重要内容。目前,泰能集团集中供热每年以百万平方米速度在区域扩展,热源与需求的矛盾日渐突出,现有的锅炉吨位已不能满足发展需要,新增热源还有待于建设,将替代下的热能用于发展区域集中供热,利国利民,有利于改善城市公共环境,可暂缓当前发展与需求的供需矛盾。

在这样的形势下,集团公司深思熟虑,权衡利弊,对蒸汽工业户实施能源替代,既符合国家当前节能减排的政策要求,也符合青岛市发展需要,对今后供热事业延续发展,创造了有利的平台。常年蒸汽工业户停用以后,仅非采暖季节这一部分用的外供蒸汽量,每年减少热能损失94886百万千焦,减少生产用标煤1.4万吨,节约标煤3598吨。并在原有的节能减排控制指标内,又减排锅炉生产废气1.26亿立方米,减排烟尘量70吨,减排二氧化硫134吨,同时氮氧化物、二氧化碳的年度排放总量也大大降低。

根据近三年来供给工业户蒸汽用量统计,全年日均小时平均供汽量在34.74吨左右,将这部分替代下来的热能用于发展集中供热,可发展供热面积近86万平方米,节省热源投资近千万元。

由于,泰能集团工业户能源替代,工作成绩优异,节能减排效果显著, 2011年青岛市发改委根据国家节能减排有关政策,泰能集团奖励人民币182万元。

四、结束语

实施工业户能源替代,并改造了蒸汽输配管网及供热工艺,杜绝了热能浪费,提高热能利用效率,符合国家节能减排政策要求。

实施工业户能源替代,它使企业的经营环境有了明显好转,减少了烟尘、废气排放,减轻了城市环境污染,提高了经济效益和社会效益,对今后的供热事业科学发展,提供了良好的借鉴。

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