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黑油收率控制与优化

发布时间:2021-07-22 08:49:18 浏览数:

摘 要:黑油收率直接影响公司经济效益,如何降低黑油收率是公司要解决的关键问题。本文通过对黑油收率影响因素进行分析,通过控制催化油浆密度及外送量,提高常减压拔出率,脱沥青油收率,恢复减粘柴油流程,减粘重油回炼等措施,有效的降低了黑油收率。

关键词:黑油收率 拔出率 重油回炼

1.综述

华北石化公司减压渣油进入溶脱减粘装置进行抽提,沥青与催化油浆进入减粘裂化装置进行加工,重油产品为减粘重油。由于加工原油为石蜡基原油,含蜡量较高,不能调和沥青直接销售。而减粘重油及催化油浆只能按照燃料油销售,直接影响公司经济效益,如何降低公司黑色产品产量,是华北石化公司需要解决的关键问题。黑色产品包括减粘重油与催化油浆,如何降低减粘重油及催化油浆收率是解决问题的关键。

2.黑油收率影响因素及控制

2.1优化催化操作,降低油浆外送

催化油浆收率影响因素较多,降低油浆收率,需要全面优化催化装置操作。控制原料性质,降低常三线终馏点,将部分常三线压轻至常压渣油中,改善常渣品质。利用装置现有流程,将减一线产品掺炼至冷蜡油当中,提高蜡油产量,降低两套催化装置搀渣比得同时,也降低了公司的柴汽比。

优化催化剂单耗,调整催化剂配方,加注塔底油助剂,增强重油裂解能力。通过控制调整催化剂配方,提高重油裂解能力,催化剂保持了较好的活性。针对二催化装置搀渣比较高,原料较重的问题,有针对性的添加塔底油助剂,降低回炼油罐液位及分馏塔底液位。对上游电脱盐装置优化操作,每天定期进行反冲洗操作,减少罐底污泥淤积;调整超声波强度,与破乳剂配合,提高原油脱盐率;与公司积极解决原油带水问题,防止原油带水造成电脱盐跳闸。对电脱盐装置的有效优化操作,保证了电脱盐的平稳运行,防止了催化剂的重金属中毒。

合理控制油浆固含,对油浆系统定期测厚,降低油浆收率。二催化装置油浆固含稳定并且较低,在3.0g/l左右,为降低油浆收率提供较好条件。三催化固含不稳定,波动较大,对油浆收率控制影响较大。通过分析,三催油浆固含与沉降器旋分器压降关系较大,沉降器旋分器压降波动直接造成油浆固含偏高。通过调节雾化蒸汽量,上下汽提蒸汽量,调节沉降器藏量等手段,有效摸索出合理参数,保证油浆固含稳定。

2.2优化常减压操作,提高拔出率

常减压装置由于控制黑油收率,严格控制减压处理量在低负荷运行,与常压加工量不匹配。原油换热终温较低,常压炉负荷已接近上限,但常压炉出口温度较低,在工艺卡片下限,过气化率较低,影响常压塔分馏精度及拔出率。运行部通过优化常压塔操作,提高二中及一中量,回收高温位热量,降低塔上部负荷,合理利用高温位热源;并且对加热炉进行定期吹灰操作,提高炉管传热效率,进而提高加热炉出口温度。对减压渣油流程进行改造,在减压渣油水箱后新增至减压蜡油跨线,将部分减渣掺炼至蜡油中,在保证黑油收率不变的情况下,可以提高减压处理量,提高原油换热终温。降低减压塔底汽提蒸汽流量,提高减压塔进料段油气分压,降低进料段气相负荷,提高进料段真空度,提高减压拔出率。

2.3降低抽提温度,提高溶脱拔出率

溶脱装置拔出率主要看溶剂抽提效果,在溶剂抽提温度内,较低的抽提温度可以更好对减压渣油进行抽提。溶剂温度主要靠溶剂热媒水换热器控制,降低热媒水冷水温度,降低循環溶剂温度,降低热减渣进料等手段,降低抽提温度,将抽提温度由之前的104℃降低至现在的约95℃,有效的将减渣中的脱油组分抽提回收,将沥青软化点由14年的95℃提高至15年的115℃,大大提高了脱沥青油收率。沥青软化点提高后,抽提器底部胶质泵机封泄漏率增加,运行部将胶质泵机封进行改造,引溶剂进行冲洗冷却,有效的降低了胶质泵机封泄漏率。

2.4提高减粘苛刻度,提高减粘汽柴油收率

减粘装置上周期控制减粘炉出口温度为410℃,加热炉苛刻度较低,减粘分馏塔未进行减粘柴油抽出操作,未对备用减粘炉烧焦并进行定期切换。运行部为了降低减粘重油产量,将减粘炉出口温度提高至435℃,对减粘柴油进行间断抽出操作,将减粘柴油与常二线合并至加氢精制装置,提高了减粘汽柴油收率,15年减粘汽柴油收率提高至4.53%,完成汽柴油11046吨。对备用减粘炉进行烧焦操作,定期切换减粘系统,保证减粘高苛刻度运行。

2.5减粘重油回炼,降低减粘重油产量

将部分减粘重油利用减粘原有流程,回炼至溶脱装置进料,既保证了溶脱装置在低处理量情况下加热炉的安全运行,又能回收减粘重油中油浆等轻组分,降低减粘重油出装置量。

2.6增加自用燃料消耗,降低黑色产品

在较高的减粘苛刻度情况下,减粘重油粘度较高,影响产品运输与销售,将减粘重油与催化油浆进行混合,用催化油浆调和减粘重油粘度,合理控制出厂粘度,保证销售。将减粘重油与催化油浆混合后的燃料油至常减压等燃油加热炉处,提高自用率,平衡公司干气管网,减少了干气不足时补充重整不凝气的情况,并且可以根据干气管网提高蒸汽锅炉负荷,提高循环水机组发电量,降低公司能耗。

3.结论

通过对催化装置进行原料优化等措施,降低油浆产率,将油浆回炼至减粘裂化装置;优化常压塔中段取热,提高减压处理等措施提高常压炉出口温度,提高常压拔出率;将减粘重油回炼至溶脱装置,降低抽提温度等措施,大大提高了沥青软化点,提高了脱沥青油收率;减渣掺炼,减粘重油自用燃料等措施,大大降低了公司黑色产品收率,15年实现黑色产品收率6.21%,实现公司最好水平,为公司创效做出巨大贡献。

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