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锦94块延缓递减速度的技术研究与应用

发布时间:2021-07-24 08:46:14 浏览数:

[摘 要] 锦94块截止到目前开发20余年,已进入蒸汽吞吐开发中后期,年产油量呈逐年递减的趋势。为了有效地控制区块的递减,提高区块的开发效果,我们开展了延缓递减速度的技术研究工作,取得了几个方面的突破:采用优化油井注汽方法解决油井纵向上运用程度不均的问题;针对油井井况越来越差的现状,深入地质分析,规模应用补层、侧钻技术;结合多种工艺技术,提高措施井次和措施效果; 利用小泵深抽延长低产低效井生产周期。在油田进入蒸汽吞吐开发中后期阶段通过开展延缓递减速度研究并实施综合配套技术,有效地控制了区块的综合递减,提高了区块的开发水

[关键词] 蒸汽吞吐 递减速度 稠油 锦94块 配套技术

1 油藏基本情况

1.1 地质概况

锦94块是锦92块的一个次级断块。其构造上位于辽河断陷西部凹陷西斜坡欢喜岭单斜构造的第二断阶带上,构造形态是在北部边界断层控制下形成的由北向南倾没的断鼻构造,构造高点在南部的锦45-33-281井附近。区块含油面积1.4km2,地质储量394×104t。油藏类型为岩性构造油藏,油层埋深-878~-1128m,平均渗透率为750×10-3μm2,平均孔隙度19.5%,平均泥质含量23.9%。

1.2 开发简况及现状

锦94块1986年按167m井网投产了6口油井;1987年—1992年逐步完善167m井网,部署油井13口;1993年至今经过两次加密扩边调整,部署油井84口。

截止到2008年底,锦94块共有油井103口,开井99口,累计产油134.75×104t,累计产水327.34×104m3,累计注汽317.81×104t,累计油汽比0.4239 t/t,累计回采水率103%,累计采出程度34.2%。目前区块日产液1030t/d,日产油178t/d,综合含水82.7%。

区块年产油量自2002年达到最高峰12.50×104t后,产油量逐年递减,到了2006年年产油量下降到7.41×104t,综合递减率高达14.06%。

2 区块目前存在问题

锦94块经过22年的蒸汽吞吐开采,目前井距为83m,根据油藏井网的实际与理论研究的结果,锦94块已达到经济极限井距,平面上没有加密调整的余地。目前区块开发中主要存在四个方面问题:

2.1 油井纵向上动用程度不均

由于油层的非均质性严重(非均质系数为3.47,级差为116倍),油井的层间矛盾突出,纵向动用状况较差,平均纵向动用程度仅为75.2%(表1)。

2.2 油井井况差,影响挖潜措施的实施

区块的103口总井中,有套变的油井有41口(生产井38口),有套变和落物的油井有17口(生产井15口),有落物的油井有2口(生产井2口)。2006年至2007年因套变无法实施分注而改为统注的油井达16口。井况差,无法有效实施各种挖潜措施,直接影响区块的吞吐开发效果。

2.3 措施井逐年减少,效果逐年变差

锦94块油井单井最高吞吐轮次为26轮次,平均吞吐轮次为13.8轮次。区块采出程度为34.2%,按锦45块采收率36.5%计算,已采出可采储量的93.7%。并且,区块近几年来四套开发层系间大范围的调补层工作已经结束,进攻性措施潜力越来越小,措施效果也逐年变差,油井平均单井年增油已由高峰期2002年的943t降至2006年的403t。

2.4 低产低效井增加,经济效益差

目前区块地层压力为3.5MPa,较原始地层压力10MPa降低了65%。在油藏内部边底水波及不到的井区油层压力仅有2~3MPa,压降幅度达70%以上。

2007年底,锦94块日产液小于10t的低产液井有46口,占总开井数的46.5%,这部分井日产液190t,占区块日产液的17.2%(表2)。对比2006年同期,区块已有将近一半的油井是处于低产低效生产状态,并且随着开采时间的延长,低产低效井越来越多。统计2005年以来完成周期井的生产情况也发现:低油汽比油井(油汽比<0.2 t/t)出现的比率大幅度增加,2007年油汽比<0.2t/t的油井有18口,比2005年增加了11口。

3 延缓递减速度的技术研究与应用

3.1 优化油井注汽

稠油油藏蒸汽吞吐开发油层纵向运用状况主要受射孔厚度、渗透率、、渗透率级差及油层在同井场所处位置等因素影响。通过对吸汽剖面、产液剖面等动态监测资料的研究也发现:锦94块动用好的油层主要集中在渗透率大于1000×10-3μm2、孔隙度大于30%的油层;而当油层的渗透率小于500×10-3μm2、孔隙度小于15%时,油层基本上得不到动用。

3.2 深入地质分析,挖掘油层潜力

锦94块近几年来随着调补层、侧钻工作的全面开展,在大多数井油层均已动用的基础上,深入地质分析,挖掘油井层间潜力。2007年以来,锦94块共实施调补层措施30井次,见效25井次,累计增油14863t。其中,针对油井补层上返潜力越来越小的现状,把挖潜目光转回到兴隆台油层。原因有三点:1、兴隆台油层采出程度低于该块的平均采出程度,兴隆台油层的采出程度为27.8%,而锦94块的平均采出程度为34.2%;2、区块有31%的油井上返于楼油层是因为井下状况差,而不是因为油层见水;3、部分油井堵补上返于楼油层后,油气在下部兴隆台油层聚集一段时间,地层压力得到一定恢复,油井具有一定潜力。

2007年至2008年,锦94块共实施兴隆台油层回采4井次(表3),均见到了明显的增产效果,措施累计增油2675t。

典型实例:锦45-032-27C2井

锦45-032-27C2井投产初期是于楼油层和兴隆台油层合采,2000年4月因井下状况差进行一次侧钻开采于楼油层的33.9m/15层,生产井段为902.7-980.8m,生产了九个周期后低产能。通过精细地质分析认为:该井的兴隆台油层采出程度较低,且停产了较长一段时间,油井具有一定潜力,而鉴于油井存在套变和落物,因此提出侧钻回采兴隆台油层的措施建议。2007年4月,锦45-032-27C2井侧钻射开兴隆台油层的16.2m/10层,生产井段为1064.1-1108.2m,见到了较好的效果。下泵初期日产液20.2t/d,日产油2.8t/d,含水86%,最高日产液21.5t/d,日产油6t/d,含水71%,周期生产至年底已累计产油1102t。

3.3 结合工艺技术,提高油井生产效果

3.3.1 油井解堵技术

锦94块开发多年,地层压力大幅度下降,地层中的轻质组分挥发,胶质、沥青质析出沉淀;钻井、修井、注汽过程中,都有可能形成油层伤害,使油井不能正常生产,注汽时吸汽质量差,进而影响蒸汽吞吐效果。因此,为了提高油井产能,解堵是一项必要措施。

2007年至2008年,锦94块共实施各类解堵措施12井次,见效11井次,措施累计增油2653t,平均单井增油221t(表4)。

3.3.2 微生物采油技术

微生物采油技术是利用生物代谢过程中产生的各种生物聚合物、表面活性剂的小分子有机酸、醇等物质,可调整高渗透带的流度比,降低油水界面张力,解除近井地带的堵塞,并使稠油粘度和凝固点降低,来改善稠油的流动性能,调整油层的产液状况,从而提高原油产量和采收率。该技术主要是针对稠油注汽开采末期的油井而采用的一项生物冷采技术,具有成本低、见效快的特点,对蒸汽吞吐负效益井具有很强的实用性。它可以在一定程度上延长油井生产周期、提高周期产量、降低稠油开采成本。2007年至2008年,锦94块共实施微生物采油技术7井次,见效7井次,措施累计增油944t。

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