当前位置: 首页> 范文大全> 会议决议>

在用蒸汽锅炉加装省煤器实现节能的方法实践

发布时间:2021-07-23 08:51:49 浏览数:


打开文本图片集

【摘 要】 本文论述了在用6吨以下蒸汽锅炉节能途径的一种实践,解决在资金紧张状况下,利用现有设备和锅炉房空间,尝试加装省煤器的方式实现节能,提高资源的有效利用,降低热能损失,提高锅炉的热效率。

【关键词】 在用锅炉 省煤器 节能

【DOI编码】 10.3969/j.issn.1674-4977.2015.02.012

在检验工作中,发现在用4t/h蒸汽锅炉对煤质要求很高,司炉人员的操作水平直接影响锅炉的热效率水平,通过实践,采用提高司炉人员的操作水平、加装省煤器的方式可以提高在用4t/h蒸汽锅炉的热效率。

1 4t/h蒸汽锅炉运行状况分析

仅以某厂4t/h蒸汽锅炉为例。该炉型为单链筒纵置式链条炉排锅炉,它是一种结构比较合理、机械化程度较高、炉型比较久远的锅炉。其缺点是需要较好的煤质(散煤燃烧,炉膛热强度低,出力不足,难以燃烧劣质煤,炉渣含碳量高,热效率低下)。

由于该炉使用年限已超过15年,没有省煤炭装置,因此造成锅炉热效率较低。能耗较大的原因很多,分析起来主要有:

(1)尾部烟温较高,造成热损失。

(2)司炉工责任心不强,煤层厚度、炉排速度、引风量、煤阀高度等参数控制不得当。必然煤发热效率不高。

(3)炉内有水垢现象,炉腔挂洁大量焦渣,严重阻止了热能传递。

以2013年1月份为例,该锅炉实际月耗煤量如下表:

(按每天连续运行15小时计算)

2 节能途径分析

我国工业锅炉的平均效率为60%~65%,此锅炉产品的鉴定效率低10~15个百分点以上。比国际水平低20个百分点左右。

单对4t/h链条炉排锅炉而言,节能主要措施有:

(1)可以增设前后拱,加强对燃料的辐射,增强高温烟气的对流,改善燃烧条件。

(2)炉排下一次风采用分段逆风的方法,使各部位供入风量与所需空气量尽量接近。

(3)炉排末端设除渣板,以增加燃烧阶段在炉内停留时间。

(4)采用合适的煤种及煤的粒度,以适用燃烧。

(5)采用分层给煤,改善煤层燃烧时的供氧条件。

(6)加装尾部省煤器,回收烟气热量,提高热能利用率。

(7)控制系统改造,实时调节给煤量、给水量、鼓风量和引风量,使锅炉处于良好的运行状态。

(8)回收冷凝水,通过水处理节能,减少水垢及污灰。

(9)采用变频风机(送风机、引风机)。

3 加装省煤器后节能情况分析

3.1 加装省煤器的结构

根据该锅炉及锅炉房实际情况,采用了尾部加装省煤器装置的方法,加装部位如图示1。加装的省煤器结构如图示2。

图1 尾部加装省煤器装置部位

图2 加装省煤器装置结构

3.2 加装省煤器前后耗煤情况对比

(1)节约煤量对比。锅炉原给水温度20℃,经省煤器加热后给水温度40℃,取燃料热值4500大卡,每小时节煤量=锅炉小时蒸发量[×](加热水温度—常温水温度)。计算得出每小时节煤量约为18Kg。按每天运行时间16小时计算,每年的节约煤量约为103吨,折合人民币7.3万元。

(2)投入回收情况。加装的省煤器本体加安装费为0.9万元,仅用45天即可收回投入资金。

4 结论及建议

(1)通过上述实例和分析,可以看出:利用现有设备和锅炉房空间,尝试加装省煤器的方式实现节能,提高资源的有效利用,降低热能损失,从而提高锅炉热效率的方法是切实可行的。

(2)对4t/h单链筒纵置式链条炉排蒸汽锅炉,每天连续运行15小时以上的工况,可以考虑加装省煤器实现节能。

(3)加装省煤器应考虑锅炉房实际情况。

(4)加强司炉人员责任心,控制煤层厚度、炉排速度、引风量等参数,提高燃煤利用率。

作者简介

张长龙,高级工程师,金属材料及热处理专业,从事锅炉压力容器检验工作。

张微,工程师,技术监督专业,从事锅炉压力容器检验工作。

真培树,工程师,采暖通风专业,从事锅炉压力容器检验工作。

(责任编辑:张晓明)

上一篇:稠油开发注蒸汽锅炉燃油加热器结构优化研究

上一篇:小型蒸汽锅炉低氮燃烧器浅谈

相关范文