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臭氧脱硝和SNCR脱销在循环流化床锅炉的联合应用

发布时间:2021-07-22 08:54:37 浏览数:


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摘 要:晋城集中供热分公司5台循环流化床锅炉烟气排放SO2、NOx及烟尘虽能达到现行国家排放要求,为了适应地区大气污染防治规划及日趋严峻的环保形势,在原有SNCR脱硝系统的基础上,结合生产工艺存在问题,采用SNCR和臭氧脱硝双重工艺,来脱除烟气中的NOx,从而达到NOx不高于50mg/m3的超低排放标准。

关键词:集中供热;循环流化床锅炉;NOx;超低排放

1 系统概况

晋城集中供热分公司现有5台循环流化床锅炉,其中1-4#锅炉容量为40t/h,5#锅炉容量为80t/h,经过除尘、脱硫、脱硝后的烟气排放浓度为:SO2:30mg/Nm3,NOx:100mg/Nm3,烟尘:8mg/Nm3,污染物排放能达到现行国家排放要求。

近几年环保形势愈发严峻,环保标准也在逐年趋向严格,根据国家以及省市下一步的大气污染防治规划,要求城市城区的燃煤锅炉进行超低排放改造,在基准含氧量6%条件下,氮氧化物排放浓度不高于50mg/m3。为了响应市环保部门对蒸汽锅炉排放标准的修改,根据锅炉实际运行工况,现有的SNCR脱硝系统达不到超低排放的要求,因此增加一套臭氧脱硝系统来脱除烟气中的NOx,采取SNCR+臭氧的模式,进行烟气脱硝,用于满足超低排放的要求。

2 臭氧脱销系统介绍

2.1 反应原理

臭氧具有极强的氧化性,将臭氧通入锅炉的尾部烟气中,可快速的与烟气中的NO、NO2反应形成N2O5,在经过脱硫塔的洗涤,形成硝酸溶液,从而来脱除烟气中的氮氧化物。

2.2 系统构成

2.2.1 液氧输送系统

集中供热分公司设有两个50t的液氧储罐,液氧由液氧罐车输送至液氧罐内,经过空浴式汽化器进行汽化,汽化产生的气态氧气经过调压装置调整到合适的压力,由管路输送至臭氧发生器。

2.2.2 臭氧发生系统

臭氧发生系统由两台60kg/h的臭氧发生器组成,经过调压的氧气进入臭氧发生器,经过过滤器(过滤精度0.5μm)净化,减压阀(阀后压力0.098MPa)减压稳压,氧气流量计检测流量,温度压力传感器检测温度压力后,进入臭氧发生室,经过高压高频放电将原料气体中的氧分子电离为氧离子,氧离子迅速与氧分子结合生成臭氧分子;臭氧和氧气的混合气体从出口输送至分配器。臭氧发生器产量可实现单台、多台同时调节,调节范围可实现30%~100%,并采用以“恒定进气流量,调节臭氧浓度”或“恒定臭氧浓度,调节进气流量”进行控制,在调整过程中自动调整功率实现产量调节。

2.2.3 投加系统

臭氧投加系统主要分为分配器和投加喷头两部分。分配器是利用電动调节门将臭氧发生器产生的臭氧分配到5台锅炉,每台锅炉的流量都可以单独调整。每台锅炉的投加喷头是由上百个螺旋喷头分为4组,垂直布置在烟道内部,最大限度的增大了反应面和反应效率。

2.2.4 冷却水系统

臭氧发生系统设计闭路循环冷却水系统,通过板式换热器换热,为臭氧发生器提供冷却水。闭路循环水冷却系统包括板式换热器、循环水泵及阀门等。臭氧发生器冷却水出水管路装有流量开关、温度变送器,当冷却水流量不足、温度超过设定值时报警。内循环冷却是利用除盐水和循环泵对臭氧发生器进行冷却,外循环水是利用锅炉的冷渣水自动循环,经过板式换热器冷却内循环水。

3 效果对比

2018年供暖期,集中供热分公司对1-5#烟道进行了臭氧脱硝改造。臭氧脱硝系统正式投入运行后,通过对臭氧投加量的调整,配合尿素的投加控制,试验出了改造后烟气排放指标符合新的排放标准时的最佳运行工况,以5号炉为例。

3.1 改造前排放数据(尿素溶液浓度为30%)

3.2 改造后排放数据(尿素溶液浓度为30%)

3.3 改造前后数据对比

3.4 经济参数对比

注:产生1kg臭氧消耗的氧气量为10kg,液氧单价为700元/t,度电为0.49元/kWh,尿素单价为2200元/t。

4 结论

臭氧脱销与SNCR脱销联合运行后,氨逃逸浓度大幅降低;NOx排放浓度达到超低排放的标准。脱硝费用由每吨汽4.8元降低至4.26元,每吨汽降低0.54元,整个供暖季可以降低成本20万元。

参考文献:

[1]闫黎黎.煤粉工业锅炉臭氧脱硝应用的可行性分析[J].洁净煤技术,2017(04):95-100.

作者简介:

陈东峰(1981- ),男,河南永城人,机电工程师,2005年7月毕业于中国矿业大学应用物理专业,现任山西金驹煤电化股份有限公司生技部部长,研究方向:高低浓度瓦斯发电技术,瓦斯发电生产与技术管理,电气工程专业等。

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