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单效真空浓缩设备的改造

发布时间:2021-07-24 08:41:59 浏览数:

摘 要:介绍了因设备效率低对单效真空浓缩设备进行改造,可供有相关设备的厂家借鉴。

关键词:单效;冷凝器;循环水;节能

中药企业生产的人员都很清楚,在中药前处理中,企业最大的能耗工段是“浓缩”工序。它的能耗一般來说要占到整个企业的70%以上,因此降低“浓缩”工序的能耗,可以明显的提高企业的经济效益。

1 问题的提出

以岭药业提取车间有多台真空浓缩单效设备,车间核算员在对车间设备日均产能统计分析(如图1)时,发现单效的平均产能(2.1t/h)与理论产能(3.5t/h)差距较大。车间针对这一情况,组织相关技术人员进行了现场分析和研究,得出以下结论:造成单效产能低的主要原因是:冷凝塔构造不合理,循环水不能满足需求。

2 原因分析及措施制定

为了证实所做的判断,通过与设备生产厂家进行沟通,查看设备图纸以及了解设备工作原理,并且设备的各项数据进行统计分析,我们的分析结果得到了肯定。

2.1 冷凝器器构造不合理分析

通过对五个时间段内蒸发量和回收量做了对比,发现回收量与蒸发量不对等(如表1)。

技术人员研究设备图纸,并拆卸设备查看内部构造,判断冷凝器列管下方隔板与盘管太窄,冷凝器水无法及时疏通,导致凝水回收较慢,回收量少,最终导致蒸发速率降低。

与厂家沟通后,对冷凝器结构进行重新设计和改造。措施如下:割除列管下方隔板与盘管,增大列管与凝水罐间距,保证冷凝液能及时排放(如图3)。

2.2 循环水不能满足需求分析

通过对单效循环水进出水温度监测,发现进水温度在21℃左右,但出水温度只达到23-25℃,说明循环水带走热量较少,蒸汽不能及时冷却成凝水。

与厂家沟通后,对设备内部的循环水管路进行重新设计和改造。措施如下:改变循环水进出水方式,管程变壳程,增加冷却面积,提升溶媒蒸汽的冷凝效果,使设备内保持高真空度,从而提升蒸发速率。

3 实施效果

3.1 割除列管下方隔板与盘管

通过图6和图7对比可以发现,改造后同一时间段凝水回收量与药液蒸发量相差变小,凝水回收率提高,并且真空废液罐的乙醇量明显减少,证明凝水冷凝效果大大改善,凝水能及时排放。

3.2 改善循环水进出水方式

通过图4和图5对比可以看出改造后,循环水的出水温度比进水温度高出5℃以上,说明冷凝效果得到提高。

4 效果检查

设备改造后,对设备的日均产能数据进行统计。并与改善前数据进行对比,见表2。

分析改善后的日均产能,数据符合正态分布,并且经T检验P值<0.01,有显著性差异,证明措施实施后产能有显著性提高。

5 结语

实践证明,通过对单效的冷凝器构造和循环水方式改造后,冷凝塔的冷凝效果明显提升,单效的产能明显得到提高。

参考文献:

[1]上海化工学院,成都科技大学,大连工学院编.化学工程,第一册,第1版[M].北京:化学工业出版社,1980(3).

[2]陈晓东.双效浓缩器节能性令人刮目[N].中国医药报,2005(08):09.

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